摘 要:通過對鍋爐自動控制系統中的火焰監測器和燃油速斷閥的故障分析,查明原因為鍋爐高壓風系統風壓低、風量不穩所致。通過增加低壓風系統,改進現有風管路,對火焰監測器冷卻用風和燃油速斷閥壓力用風實行分開提供,消除了風系統中存在的隱患,確保了自動控制系統的安全穩定運行。
關鍵詞:鍋爐;用風系統;控制系統;火焰監測器;燃油速斷閥
1 問題分析
中國鋁業中州分公司熱電廠4#、5#、6#高壓鍋爐采用DCS操作系統,其中的火焰監測器和燃油速斷閥作為必備的自動保護設備,運行的可靠性對鍋爐安全生產起著至關重要的作用。
然而一段時間以來,火焰監測器和燃油速斷閥的運行情況一直處在不穩定狀態中。主要故障表現為:一是火焰監測器失靈,不能準確測出爐內火焰信號,如4個火焰監測器有3個出現誤報,則可觸發FSSS保護動作,造成鍋爐意外停爐;二是燃油速斷閥經常自動關閉,使得鍋爐點火時油系統突然中斷,鍋爐運行中不能及時投油助燃,構成了嚴重的安全生產隱患。
通過現場跟蹤與分析,查明原因在高壓風系統上。火焰監測器冷卻用風與燃油速斷閥壓力用風為同一高壓風系統,由氧化鋁廠空壓站空壓機提供。由于空壓機所帶負荷重,用戶多,波動大,高壓風系統用風緊張,壓力經常難以保證。
火焰監測器需要的冷卻用風量較大,設計上卻處于風系統的末端,在風壓偏低或無風的情況下,火監探頭極易被燃燒器內的積渣堵住視線,無法檢測出信號,甚至由于得不到高壓風的冷卻而被燒壞。而燃油速斷閥壓力用風的設計動作壓力為0.4MPa,當高壓風壓力在0.25—0.45MPa之間波動時,燃油速斷閥開關頻繁,失去了正常的保護功能。
2 系統改造
為確保正常的鍋爐用風,考慮建設一套獨立的供風系統,對火焰監測器冷卻用風和燃油速斷閥壓力用風分開提供。
2.1 設計思路
安裝兩臺并聯風機,構成獨立的低壓風系統,專供火焰監測器冷卻用;燃油速斷閥壓力用風仍由高壓風系統供給;在低壓風母管與高壓風母管之間加裝聯絡門,以便在低壓風系統檢修維護時,臨時由高壓風系統供風。
2.2 低壓風系統配置情況
(1)低壓風系統由互為備用的兩臺低壓冷卻風機、壓力表、壓力開關、風道轉換擋板、進風濾網、冷卻風機控制柜等組成。單臺風機出力3167m3/h,功率11KW,風量足以保證3臺鍋爐需要。工作時,一臺運行一臺備用,互為連鎖,每臺風機出口設置一個球閥和一個逆止擋板,在一臺風機運行時,由于另出口逆止擋板的作用,不會使備用風機倒轉。
(2)控制柜控制兩臺風機的啟停和聯鎖,預留與DCS的遠方控制接口,接收DCS指令,并將風機運行、過載和風壓低信號反饋給DCS,還設有電機的過載保護。
(3)控制聯鎖包括探頭冷卻風壓低聯鎖和雙風機互為備用聯鎖。在A(或B)風機運行時,如三支壓力開關任一支動作,系統將自動啟動B(或A)風機。系統正常風壓為4000—6000Pa,當風壓低于2000Pa時,備用風機自啟動,在風壓低的原因查明并消除后,可以人為的停止一臺風機運行。當一臺風機在運行中跳停時,備用風機自啟動。
(4)控制柜分別設有4#、5#、6#爐“停止”和“運行”的切換開關。當任一臺鍋爐運行時,將切換開關旋至“運行”位,同時打開相應的閥門;反之,將切換開關旋至“停止”位,同時關閉相應的閥門。
改造后的系統見圖1。

圖1 鍋爐用風系統改造示意圖
3 效果效益
改造后,用風量較大的火焰監測器不再使用高壓風,從而提高了燃油速斷閥用風壓力,該壓力在0.48—0.50MPa之間,確保了燃油速斷閥動作的可靠性。同時,低壓冷卻風機提供的壓力為7000Pa的冷卻用風完全能夠滿足火焰監測器的冷卻需求,保證了自動控制系統的正常工作。改造后還緩解了整個分公司高壓用風的緊張局面。
改造也帶來了顯著的經濟效益。根據新裝風機運行時的電流,每小時出力按額定能力的50%計算,每小時少用高壓風:3167m3×0.5=1583m3,節約高壓風費用:1583m3×0.06元/m3=94.9元。
低壓風機每小時運行費用:11Kw.h×0.454元/Kw.h=4.99元。
每小時節約運行費用:94.98元-4.99元=89.99元。
每年可節約運行費用:89.99元×24×365=78.83萬元。
4 結束語
實施鍋爐用風系統改造,將火焰監測器冷卻用風和燃油速斷閥壓力用風分開提供,起到了確保自動控制系統安全穩定運行的效果,運行費用也大大降低,實踐證明,改造獲得了成功。
[作者介紹]
劉德陽,男,熱工專業高級工程師,現工作于中國鋁業中州分公司熱電廠,長期從事電廠安全運行及設備管理工作。
電話:0391—3502508Email:ldy501@sohu.com
郵編:454174 地址:河南焦作中州鋁廠熱電廠(end)